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煤礦工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng)探討論文

時(shí)間:2024-07-30 09:10:59 自動(dòng)化畢業(yè)論文 我要投稿
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煤礦工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng)探討論文

  摘要:我國(guó)綜采工作面自動(dòng)化的研究己經(jīng)有十多年的歷史,但總的來(lái)說(shuō),綜采工作面自動(dòng)化的設(shè)備零散組合多,整體成套系統(tǒng)少,因此系統(tǒng)可靠性有待提高。本文介紹工作面綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)的配套應(yīng)用,以實(shí)現(xiàn)工作面少人化、無(wú)人化開(kāi)采為目標(biāo)。系統(tǒng)依托貫穿工作面、順槽的工業(yè)以太網(wǎng)通信系統(tǒng)及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信平臺(tái),實(shí)現(xiàn)以綜采設(shè)備自動(dòng)化控制為核心,人員就地巡視干預(yù)為輔助,順槽、地面遠(yuǎn)程集中監(jiān)控為支撐的自動(dòng)化控制模式。

煤礦工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng)探討論文

  關(guān)鍵詞:綜采工作面;自動(dòng)化;成套設(shè)備;遠(yuǎn)程監(jiān)控

  1概述

  我國(guó)煤礦有綜采工作面3000多個(gè),其中配備高端自動(dòng)化裝備的工作面有450個(gè),僅占綜采工作面總數(shù)的15%。而發(fā)達(dá)國(guó)家已達(dá)到100%,基本開(kāi)始了綜采工作面從5人采煤向2人采煤再向無(wú)人化采煤的過(guò)渡[1,2]。例如:平均日產(chǎn)1.07萬(wàn)噸,采高2.05米的OakyCreek煤礦;平均日產(chǎn)近2萬(wàn)噸,采高3-3.2米的嘉能可(Glencore)公司布爾加井工礦(BulgaUnderground);日產(chǎn)最高4.5萬(wàn)噸,采高4.5-4.8米,最高月產(chǎn)100萬(wàn)噸的Anglo公司莫蘭巴北礦等。這些煤礦已發(fā)展到工作面班長(zhǎng)1人,操作工3人,巡視工1人的5人開(kāi)采模式[3]。國(guó)內(nèi)也有二十多個(gè)礦區(qū)進(jìn)行過(guò)綜采工作面自動(dòng)化的探索與嘗試[3,4],典型的有神東榆家梁、黃陵礦等。這些探索很大程序上促進(jìn)了我國(guó)綜采設(shè)備的發(fā)展。如液壓支架可以實(shí)現(xiàn)跟隨采煤機(jī)的位置和方向自動(dòng)完成降-移-升、推溜、噴霧等動(dòng)作,采煤機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)記憶割煤,運(yùn)輸設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)變頻啟停和煤流監(jiān)控調(diào)速等技術(shù)。但總的來(lái)說(shuō),綜采工作面自動(dòng)化的整體配套設(shè)備還有欠缺,系統(tǒng)可靠性還有待提高。本文以紅柳煤礦I040301綜采工作面為例,介紹工作面綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)的配套及可靠容錯(cuò)機(jī)制。綜采自動(dòng)化以工作面少人化、無(wú)人化開(kāi)采為目標(biāo),依托貫穿工作面、順槽的工業(yè)以太網(wǎng)通信系統(tǒng)及無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信平臺(tái),實(shí)現(xiàn)以綜采設(shè)備自動(dòng)化控制為核心,人員就地巡視干預(yù)為輔助,順槽、地面遠(yuǎn)程集中監(jiān)控為支撐的自動(dòng)化控制模式[5]。

  2煤礦工作面綜合自動(dòng)化系統(tǒng)配套

  2.1系統(tǒng)配套組成

  紅柳煤礦I040301自動(dòng)化工作面采用北京天地瑪珂公司綜采自動(dòng)化成套系統(tǒng)SAM,以液壓支架電液控系統(tǒng)SAC為基礎(chǔ),采煤機(jī)絕對(duì)定位系統(tǒng)LASC為核心,智能集成供液系統(tǒng)SAP、工作面視頻監(jiān)控系統(tǒng)SAV、采煤機(jī)控制系統(tǒng)SAS、順槽三機(jī)集成控制系統(tǒng)SAT、順槽膠帶輸送機(jī)集成控制系統(tǒng)SAB、集成供電系統(tǒng)、工作面工業(yè)以太網(wǎng)通訊、順槽監(jiān)控中心、工作面語(yǔ)音通信、工作面控制模塊等12子系統(tǒng)為輔助,實(shí)現(xiàn)可視化遠(yuǎn)程干預(yù)型智能化采煤技術(shù)。具有在地面調(diào)度中心對(duì)綜采工作面設(shè)備(采煤機(jī)、液壓支架、運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)系統(tǒng))的監(jiān)測(cè)功能、“一鍵”啟?刂坪瓦h(yuǎn)程干預(yù)操控功能;具有在順槽控制中心對(duì)綜采工作面設(shè)備的監(jiān)測(cè)及集中控制功能;具有對(duì)工作面綜采設(shè)備的數(shù)據(jù)集成、處理、故障診斷、管理等功能;具有工作面工業(yè)以太網(wǎng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸;具有工作面視頻系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)主要綜采設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控;實(shí)現(xiàn)雙向全截深與雙向半截深采煤工藝的自動(dòng)化跟機(jī)模式;具有工作面自動(dòng)找直功能;具有單機(jī)故障其他設(shè)備不受影響的容錯(cuò)機(jī)制。

  2.2系統(tǒng)配套原理及結(jié)構(gòu)

  2.2.1工作面自動(dòng)化a.SAC結(jié)構(gòu)組成及原理每臺(tái)支架安裝一臺(tái)16功能電磁主閥和控制器,控制器之間通過(guò)4C線連接(CAN總線通訊協(xié)議)可實(shí)現(xiàn)鄰架、成組、順序操作。右立柱安裝壓力傳感器(測(cè)量值0-60MPa),推移千斤安裝形成傳感器(測(cè)量值0-960mm),在左立柱安裝紅外接收器(采煤機(jī)定位)實(shí)現(xiàn)跟隨采煤機(jī)跟機(jī)自動(dòng)操作,每10臺(tái)支架安裝一組(兩個(gè))傾角傳感器(測(cè)量值-30。~30。),機(jī)頭安裝一個(gè)信號(hào)轉(zhuǎn)換器和網(wǎng)絡(luò)變換器,負(fù)責(zé)將CAN總線通訊轉(zhuǎn)換為RS422通訊,將數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)。同時(shí)監(jiān)控中心將操作的指令通過(guò)CAN總線通訊傳輸至支架,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互和遠(yuǎn)程操作。系統(tǒng)通過(guò)讀取LASC慣性導(dǎo)航生成的工作面曲線實(shí)現(xiàn)工作面自動(dòng)找直功能。b.LASC2.0結(jié)構(gòu)組成(LongWallAutomationSteeringCommitte)LASC是一套數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng),安裝INS慣性導(dǎo)航系統(tǒng)(實(shí)現(xiàn)精確定位,姿態(tài)檢測(cè))、搖臂安裝角度傳感器、SPMS采煤機(jī)位置測(cè)量系統(tǒng)等可實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)精確定位、采高測(cè)量、煤機(jī)速度測(cè)量、機(jī)身姿態(tài)檢測(cè)、工作面直線度測(cè)量等。輔助以工作面煤層模型,可實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)保持工作面平直(防上竄下滑)、采煤機(jī)自動(dòng)調(diào)高控制(適應(yīng)起伏變化)、保持采煤機(jī)在煤層及3D可視化虛擬現(xiàn)實(shí)等功能。c.SAV結(jié)構(gòu)組成及原理每6臺(tái)支架安裝一臺(tái)云臺(tái)攝像儀(可實(shí)現(xiàn)180°旋轉(zhuǎn))和綜合接入器,綜合接入器之間通過(guò)4N線連接(TCP/IP通訊協(xié)議)、每12臺(tái)支架安裝一臺(tái)WI-FI基站與綜合接入器通過(guò)4NS線連接(2.4G無(wú)線通信),每3臺(tái)支架安裝一臺(tái)照明燈,工作面機(jī)頭機(jī)尾個(gè)安裝一臺(tái)光電轉(zhuǎn)換器,負(fù)責(zé)將TCP/IP通訊轉(zhuǎn)換為光纜通訊,將視頻數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控中心光電轉(zhuǎn)換器后接入數(shù)據(jù)交換機(jī)。d.SAS結(jié)構(gòu)組成及原理采煤機(jī)安裝一臺(tái)WI-FI基站(2.4G無(wú)線通信),負(fù)責(zé)LASC系統(tǒng)與工作面WI-FI環(huán)網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,采煤機(jī)電纜通過(guò)載波通訊與順槽載波通訊模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,負(fù)責(zé)將采煤機(jī)工況傳輸至順槽網(wǎng)絡(luò)交換機(jī),同時(shí)監(jiān)控中心將遠(yuǎn)控操作的指令通過(guò)載波通訊傳輸至煤機(jī),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。通過(guò)記憶采煤機(jī)LASC絕對(duì)位置、搖臂擺角、速度等數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)記憶割煤。2.2.2順槽監(jiān)控自動(dòng)化a.監(jiān)控中心結(jié)構(gòu)組成及原理安裝有6臺(tái)主機(jī)6臺(tái)顯示器(支架主界面、采煤機(jī)主界面、綜合控制主界面、支架視頻、煤壁視頻、跟機(jī)視頻),1臺(tái)支架遠(yuǎn)程操作臺(tái)(與支架主機(jī)通過(guò)RS232通訊),1臺(tái)采煤機(jī)遠(yuǎn)程操作臺(tái)(與采煤機(jī)主機(jī)通過(guò)RS232通訊),3臺(tái)數(shù)據(jù)交換機(jī),將工作面和順槽數(shù)據(jù)進(jìn)行集合處理,處理完畢的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)工作面模型控制計(jì)算后發(fā)出指令,通過(guò)CAN總線通訊和載波通信傳輸至支架和采煤機(jī)(順槽-采場(chǎng))。經(jīng)過(guò)處理的數(shù)據(jù)通過(guò)一臺(tái)路由交換機(jī)及光電轉(zhuǎn)化器實(shí)現(xiàn)順槽與井下以太網(wǎng)的通訊,從而與地面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互(順槽-地面)。b.SAP結(jié)構(gòu)組成及原理每臺(tái)泵站安裝1臺(tái)綜合接線器,整套系統(tǒng)安裝1臺(tái)泵站主機(jī)、1臺(tái)操作臺(tái)(與泵站主機(jī)通過(guò)RS232通訊)、1臺(tái)PLC控制器(PLC接入組合開(kāi)關(guān)先導(dǎo)回路),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程和就地控制,泵站和泵箱安裝壓力傳感器、液位傳感器、流量傳感器、濃度傳感器、電流傳感器油位傳感器、溫度傳感器等,綜合接線器將傳感器數(shù)據(jù)采集傳輸PLC控制器,PLC將數(shù)據(jù)傳輸至泵站主機(jī),集控主機(jī)分析處理,通過(guò)3180通訊將數(shù)據(jù)傳輸至綜合接入器,綜合接入器接入監(jiān)控中心的網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集交互。2.2.3地面監(jiān)控自動(dòng)化地面調(diào)度室安裝1臺(tái)服務(wù)器、2臺(tái)工作站(1臺(tái)支架主機(jī)、1臺(tái)采煤機(jī)主機(jī))、3臺(tái)監(jiān)視器、1臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、1臺(tái)支架遠(yuǎn)程操作臺(tái)(與支架主機(jī)通過(guò)RS232通訊)、1臺(tái)采煤機(jī)遠(yuǎn)程操作臺(tái)(與采煤機(jī)主機(jī)通過(guò)RS232通訊),井下數(shù)據(jù)通過(guò)以工業(yè)太網(wǎng)通訊接入網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)后連接服務(wù)器,經(jīng)過(guò)服務(wù)器分析處理接入地面工作站,可實(shí)現(xiàn)地面調(diào)度對(duì)工作面設(shè)備的檢測(cè)功和遠(yuǎn)程啟?刂萍斑h(yuǎn)程干預(yù)操作功能。

  3系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要功能

  3.1綜采工作面自動(dòng)化系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)的功能

  采煤機(jī)以記憶割煤為主,人工干預(yù)為輔,其過(guò)程如圖2所示;液壓支架以跟隨采煤機(jī)自動(dòng)動(dòng)作為主,人工干預(yù)為輔;綜采運(yùn)輸設(shè)備實(shí)現(xiàn)集中自動(dòng)化控制;依據(jù)LASC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面直線度狀態(tài)監(jiān)測(cè),并在支架跟機(jī)自動(dòng)控制過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)找直,其找直的電液控制參數(shù)設(shè)置及效果分別如圖3(a)和圖3(b)所示;依托全工作面視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控;實(shí)現(xiàn)集視頻、語(yǔ)音、遠(yuǎn)程集中控制為一體的綜采工作面自動(dòng)化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)綜采工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)工作面采煤機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)和液壓支架等設(shè)備的聯(lián)動(dòng)控制和關(guān)聯(lián)閉鎖等功能。利用壓力、流量、行程、負(fù)荷、視頻等各種傳感器實(shí)現(xiàn)綜采工作面工況、設(shè)備狀態(tài)等信息的感知,為自動(dòng)化系統(tǒng)的判斷提供依據(jù)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要自控功能為:具有雙向全截深采煤工藝的自動(dòng)化跟機(jī)模式,采煤機(jī)記憶割煤,工作面液壓支架跟機(jī)移架、推溜、護(hù)幫板和伸縮梁的聯(lián)動(dòng)。具有對(duì)工作面綜采設(shè)備的數(shù)據(jù)集成、處理、故障診斷、管理等功能。具有LASC采煤機(jī)絕對(duì)定位軌跡記錄,工作面自動(dòng)找直功能。具有在地面調(diào)度中心對(duì)井下設(shè)備(采煤機(jī)、液壓支架、運(yùn)輸機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)系統(tǒng))的“一鍵”啟?刂坪瓦h(yuǎn)程干預(yù)操控功能。具有在地面調(diào)度中心對(duì)綜采工作面設(shè)備的監(jiān)測(cè)功能。具有在順槽控制中心對(duì)綜采工作面設(shè)備的監(jiān)測(cè)及集中控制功能;具有泵站系統(tǒng)設(shè)備工況監(jiān)測(cè)及控制功能。具有對(duì)采煤機(jī)工況監(jiān)測(cè)與遠(yuǎn)程控制功能。具有工作面工業(yè)以太網(wǎng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸。具有工作面視頻系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)主要綜采設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控。具有井上下數(shù)據(jù)傳輸功能。具有對(duì)液壓支架工況監(jiān)測(cè)與遠(yuǎn)程控制功能。具有對(duì)工作面運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)及控制功能。當(dāng)綜采工作面自動(dòng)化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),各子系統(tǒng)不受綜采自動(dòng)化系統(tǒng)控制,以保證在檢修和自動(dòng)化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),各子系統(tǒng)能單獨(dú)開(kāi)車,確保生產(chǎn)不受影響。

  3.2實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題

  通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)如下:(1)自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程中煤巖識(shí)變功能是下一步突破的重點(diǎn),雖聯(lián)系廠家進(jìn)行了進(jìn)一步的嘗試,但因攝像頭安裝位置、采高、大塊煤砸等,取得的效果不明顯;(2)自動(dòng)化割煤是在采煤機(jī)學(xué)習(xí)正常循環(huán)結(jié)束后,利用記憶割煤功能實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)化割煤,在采場(chǎng)條件發(fā)生變化的情況下(如小構(gòu)造、褶曲、仰俯采變化較大的情況),采煤機(jī)自動(dòng)化適應(yīng)能力差,無(wú)法準(zhǔn)確及時(shí)的調(diào)整采煤機(jī)姿態(tài)。(3)隨著工作面的推進(jìn)高差出現(xiàn)變化,工作面斜長(zhǎng)也隨著變化,屆時(shí)需要通過(guò)調(diào)整支架架型及采場(chǎng)偽斜來(lái)控制刮板輸送機(jī)位置(既調(diào)整刮板輸送機(jī)的上竄下滑),自動(dòng)化設(shè)備的無(wú)法滿足這種情況的開(kāi)采。(4)工作面片幫煤於堵出現(xiàn)大塊煤翻出電纜槽現(xiàn)象,人工操作拉架時(shí),會(huì)將抬底千斤行程全部伸完后在進(jìn)行拉架,這樣有效防止底槽電纜被擠故障,而自動(dòng)化拉架未能實(shí)現(xiàn)該功能。(5)人工在拉架結(jié)束升架時(shí),根據(jù)工作面采場(chǎng)條件一般會(huì)將平衡千斤動(dòng)作將頂梁上仰1°左右,這樣既能保證頂梁接頂嚴(yán)實(shí),又能防止偽頂脫落而造成空頂,而自動(dòng)化拉架未能實(shí)現(xiàn)該功能。(6)工作面在周期來(lái)壓期間會(huì)出現(xiàn)局部片幫現(xiàn)象,人工割煤時(shí)會(huì)采取超前移架或帶壓擦頂移架及時(shí)支護(hù)頂板,而自動(dòng)化拉架未能實(shí)現(xiàn)該功能。(7)支架無(wú)人員識(shí)別功能,人員在架間作業(yè)時(shí)也會(huì)自動(dòng)操作,存在安全隱患;(8)液壓支架因本架濾芯堵塞更換不及時(shí)而出現(xiàn)的動(dòng)作慢,導(dǎo)致部分動(dòng)作不到位,且動(dòng)作慢等現(xiàn)象。(9)程序穩(wěn)定性差,跟機(jī)過(guò)程中部分支架未能完成規(guī)定動(dòng)作。(10)自動(dòng)割煤拉架后,支架中心距調(diào)整狀態(tài)不準(zhǔn)確,存在“甩頭”現(xiàn)象。(11)采煤機(jī)斷電后,原學(xué)習(xí)記憶有關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)法保存,需重新學(xué)習(xí)。

  4結(jié)論

  盡管綜采工作面自動(dòng)化的研究己經(jīng)有十多年的歷史,但總的來(lái)說(shuō),綜采工作面自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性尚有待提高。本文以紅柳煤礦I040301綜采工作面為例,實(shí)現(xiàn)集視頻、語(yǔ)音、遠(yuǎn)程集中控制為一體的綜采工作面自動(dòng)化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)工作面采煤機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)和液壓支架等設(shè)備的聯(lián)動(dòng)控制、自動(dòng)找直和關(guān)聯(lián)閉鎖等功能。同時(shí)也揭示出了綜采工作面自動(dòng)化系統(tǒng)中仍需要下功夫進(jìn)行研究的一些問(wèn)題。

  參考文獻(xiàn)

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