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破碎機設計開題報告
通過對傳統(tǒng)設計的錘式破碎機在應用中存在的缺點做了概括總結和原因分析,對破碎機進行了改進設計,并經(jīng)實踐使用證明,其效果相當顯著,同樣條件下使用壽命是原來的好幾倍。下面是小編整理的破碎機設計開題報告,歡迎來參考!
1 錘式破碎機概況
錘式破碎機由箱體、轉子、錘頭、反擊襯板、篩板等組成。
錘式破碎機工作原理:主要是靠沖擊能來完成破碎物料作業(yè)的。錘式破碎機工作時,電機帶動轉子作高速旋轉,物料均勻地進入破碎機腔中,高速回轉的錘頭沖擊、剪切撕裂物料致物料被破碎,同時,物料自身的重力作用使物料從高速旋轉的錘頭沖向架體內(nèi)擋板、篩條,在轉子下部,設有篩板、粉碎物料中小于篩孔尺寸的粒級通過篩板排出,大于篩孔尺寸的物料阻留在篩板上繼續(xù)受到錘子的打擊和研磨,直到破碎至所需出料粒度最后通過篩板排出機外。
錘式破碎機特點:首先,它具有很高的粉碎比,一般為10~25,個別可達到50。其次,它結構簡單,體型緊湊,機體重量輕,操作維修容易。最后,它的產(chǎn)品粒徑小而均勻,過粉碎少,生產(chǎn)能力大,單位產(chǎn)品的能量消耗低。
錘式破碎機用途:通常用于破碎礦石、煤、鹽、石膏、磚瓦、石灰石等。還用于破碎纖維結構、彈性和韌性較強的木頭、紙張或破碎石棉水泥的廢料以回收石棉纖維等等。此外,錘式破碎機不僅可用于破碎生產(chǎn)線、制砂生產(chǎn)線,也可用在選礦生產(chǎn)線中替代圓錐式破碎機。
錘式破碎機缺點:工作零件(如錘頭、篩條等)易磨損,需經(jīng)常進行更換,因此需要消耗較多的金屬和檢修時間。另外,篩條或篩網(wǎng)孔容易堵塞,尤其是破碎濕度大、含有粘土質(zhì)的物料,會引起生產(chǎn)能力的顯著下降。當破碎機用于破碎鋒利質(zhì)的礦石如石英石制石英砂時,除錘頭、篩條或篩網(wǎng)磨損異?熘猓渌麅(nèi)部零部件也磨損得非?,如錘軸、錘板、襯板、軸套、機體主軸孔、軸承等。當破碎機用于破碎粉塵大物料時,最大缺點就是粉塵很容易跑到軸承里去,潤滑脂與粉塵混合造成潤滑不良,軸承很快也被損壞。
基于破碎機的以上缺點,本人根據(jù)多年工作經(jīng)驗對物料特性及市場上現(xiàn)有破碎機的設計結構分析和原因分析,對破碎機進行了改進設計,并經(jīng)實踐使用證明,其效果相當顯著,同樣條件下使用壽命是原來的好幾倍。下面就其缺點原因、改進設計的方法做詳細闡述。
2 常見錘式破碎機缺點的原因分析和改進設計的方法
錘頭、篩條的磨損屬于自然的、不可避免的磨損,減少磨損的方法主要是從制造材料上加以考慮,如選用高錳鋼、鉻鋼等耐磨材料。而錘軸、錘盤板孔的磨損,可以從其設計結構上稍做些改進,軸承的磨損和失效,也可以從其結構做些改進。下面首先就一些傳統(tǒng)設計中的缺點做原因分析。我們常用錘式破碎機一般設計結構所示:
它是當今許多專業(yè)生產(chǎn)廠家的設計方式,也是傳統(tǒng)的設計方式,似乎很成熟。中A處錘軸端部邊錘盤板為半腹板式結構,錘軸端部穿過邊錘盤板后放入墊片,然后插入開口銷,這樣錘軸相對錘盤是可轉動的,并可一定的軸向竄動。在使用中,破碎機是有振動的,而且挺大。這樣必然造成錘軸和錘軸孔的磨損,錘軸磨損更換較方便,而錘盤板錘軸孔的磨損是不好修復的,且對機器造成振動大,是很大的傷害。再看圖中A箭號指向處是一個腔型結構,轉子轉動中,物料是免不了要進入這個腔的,進入后的物料顆粒便一直在腔中做離心運動和落體運動,因為徑向外部被擋。這樣自然加劇了邊錘盤板的磨損和機器箱體側板的磨損,經(jīng)過一定時間,錘軸相對箱體側板的位置上便被磨出一道凹道。B處是轉子軸伸與機箱側板間動與靜之間的間隙配合,其縫隙漏料是不可避免的。B處(或C處)機器箱體外端面與軸承座內(nèi)端面距離較近,一般只有8~20mm左右。料漏出后便堆積在C處,如不及時處理,便很快逐漸堆滿它們之間的縫隙空間,這樣就給物料進一步進入軸承創(chuàng)造了條件。不用多久軸承內(nèi)部就擠滿了物料,軸承也隨即發(fā)熱、卡死或燒毀損壞。傳統(tǒng)專業(yè)生產(chǎn)廠家軸承端蓋的密封多設計成槽口放毛氈的密封方式,此方式效果是相當差的,毛氈彈性本來就差,失去彈性后或被磨掉后,就完全沒有密封效果。D處軸承3傳統(tǒng)設計中常選用可自動調(diào)心的雙列向心短圓柱滾子軸承,如22316(舊型號3616)等,軸承接觸角和承載能力雖然滿足使用要求,但是這類軸承使用磨損后是不能進行預緊調(diào)節(jié)的,軸承游隙一大,運行中必然造成振動大,而振動大又加快了軸承的快速失效、軸承發(fā)熱、發(fā)藍變色、滾動體保持架斷裂、滾動體變成橫向運行等,這樣軸承也就徹底失效了。至于其具有的自動調(diào)心功能,我認為是沒必要的,因為主軸是一根整體的,一次性加工完全能滿足其同心度要求的,其次就是箱體軸承座和安裝,也能達到要求的。
針對以上原因分析,改進設計和解決方案,以下進行闡述。改進后結構。
2中A處的邊錘盤板采用整體式,沒有積料腔,從錘盤的徑向中部加工一個沉頭螺孔,錘軸上也銑一個孔,內(nèi)六角螺栓鎖下后,既限制了錘軸的轉動,又限制了其的軸向竄動,這樣避免了錘盤錘軸孔的磨損,減小了邊錘盤板因空腔積料造成的磨損,也避免了箱體在錘軸對應部位磨出一道凹道。圖2的B處相對圖1的B、C處,軸承座距箱體外壁距離大大增加,設計增加60mm,即主軸設計時相應加長120mm,且軸承機座面板設計出一個落料空間,2右下圖,這樣機箱體與轉子軸伸出的漏料不再1C處堆積,也就不易進入軸承了。再有,2的C處軸承密封不再用毛氈密封,而是設計了一個嵌入式密封盒,盒內(nèi)舌口朝向機箱安裝兩只骨架油封,因是防止物料進入軸承,故必須舌口朝向機箱安裝。圖2的D處,即軸承設計不再選用雙列向心短圓柱滾子軸承,因為其磨損間隙大后不能進行預緊。而選用圓錐滾子軸承,如32316(舊型號7616E),需按圖2設計方式安裝(圓錐滾子軸承小頭背向機箱),軸承外側端蓋(靠飛輪或皮帶輪側)設計成螺栓鎖緊式,外側端蓋把圓錐滾子軸承的外圈壓得越進去,軸承游隙也就越小。這樣在軸承使用磨損游隙變大后,可在圖2的E處加入調(diào)整墊片,這樣通過調(diào)整墊片可把軸承外圈繼續(xù)往里壓,也就可調(diào)整磨損后的軸承游隙,使軸承又恢復原來精度。這里還需說明,軸承座必須設計成剖分式結構,這樣維修才方便,維修時只需拆卸軸承座上蓋固定螺栓和外側端蓋的下半部分螺栓,便可提升轉子。
3 結語
以上改進設計的方案,是本人工作經(jīng)驗的總結,按上述方法改進后的破碎機經(jīng)實踐使用證明效果是相當顯著的。例如專業(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的傳統(tǒng)型式破碎機,用于加工石英砂,其軸承只能使用1~2個月,而改進后的軸承能使用6~12個月。錘盤錘軸孔的磨損、箱體壁的磨損等大大減小,各部件的使用壽命和性能都得到大大提升。是行之有效的辦法,具有應用和推廣的價值。
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